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金泰氯堿神木電石系列報道之:技術革新助力生產經營穩(wěn)步提升

时间:2020-11-21     作者:趙鵬濤 楊艷霞【原创】   阅读

近年來,金泰氯堿神木電石圍繞產能釋放、效益提升,對準目標、聚焦難點、統(tǒng)籌創(chuàng)新,激發(fā)組織活力,以科學技術發(fā)展為引領,以精細化管理為抓手,以標準化管理替代原有經驗主義管控模式,不斷提升公司綜合管控能力,有效促進了產能釋放和效益提升。

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立足生產實際,扎實推行標準化管理。金泰氯堿神木電石始終以精細化、標準化、規(guī)范化為管理要求,立足生產實際,深耕電石行業(yè)技術管理。從安全風險控制、工藝過程管控、設備完好性管理和人員操作行為等方面著手,總結經驗,制定生產操作標準十余項;完成重點工藝指標聯(lián)鎖報警211項,總結梳理風險控制標準88項,三違分級考核清單116項;推行設備全生命周期管理、設備完好性及防泄漏標準管理,設備完好率達95%以上。

7月9日,《榆林市電石行業(yè)安全生產管理標準》編制工作座談會在公司召開,各級領導充分肯定了公司精細化、標準化、規(guī)范化管理實踐成果。公司電石和蘭炭生產標準的制定,為神木地區(qū)電石、蘭炭行業(yè)標準化生產做出了積極貢獻,得到榆林市、神木市和行業(yè)協(xié)會的高度認可。

從崗位細節(jié)入手,向小改小革要效益。堅持問題導向,推動工作重心下沉生產一線,充分發(fā)揮員工主觀能動性,自主創(chuàng)新解決生產中存在的問題。公司根據改革成效給予獎勵,將小改小革、創(chuàng)新升級轉換為第一生產力,實現(xiàn)向成本要效益,向技術要潛力。

電石人堅持“三不”原則,“不相信有解決不了的問題,不相信有完成不了的任務,不相信有克服不了的困難”,面對困難,想辦法,拿措施,抓執(zhí)行,昔日一個個難題迎刃而解。電石爐機器人滑線改造,解決電纜線頻繁燒損問題,保證了電石爐的穩(wěn)定運行;自制電石爐電極錐環(huán)、機器人燒穿器,解決關鍵備品備件采購成本高問題;被譽為電石行業(yè)難題的電石爐塌料現(xiàn)象,按照電石爐塌料十要素標準控制,塌料現(xiàn)象已經得到全面控制;針對電石爐工藝電消耗、電極糊消耗高問題,分階段制定功率因數提升方案,目前四臺電石爐功率因數達到0.85-0.90,為進一步降低電耗打下了基礎;對熱電鍋爐噴槍改造,將煤氣摻燒量由原來的3萬增加到4萬,有效解決制約蘭炭產能因素。截止10月底,今年共實施各類小改革71項,有效保障了生產裝置穩(wěn)定運行,促進了整體效益提升。

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強化工藝過程管控,節(jié)能降耗效益明顯。通過加強工藝控制,細化生產原料工藝控制指標,不斷降低生產成本,效果顯著。一是通過將原有山西石灰石調整為內蒙石灰石,每月減少山西石灰石用量2萬噸,節(jié)約采購費用40萬元/月;二是將蘭炭用塊煤中5-2煤部分替換為3-1煤,節(jié)約費用50萬元/月;三是通過工藝優(yōu)化控制將成品蘭炭揮發(fā)分由8%降至2-5%,焦油產量每月增加300噸,可產生效益54萬元/月;四是將電石生產用中料摻比50%小料,每月使用小料達到1萬噸,每月可節(jié)約費用100萬元/月;五是超低排放投用以后,公司投用濕煤泥系統(tǒng),調整濕煤泥摻燒比例,降低鍋爐燃床溫度,可節(jié)約發(fā)電成本30萬元/月。公司按照“加強對標,精益求精”的管理要求,每月安排各專業(yè)、各分廠對標行業(yè)先進企業(yè),不斷優(yōu)化生產工藝控制,不斷提升企業(yè)效益水平,為生產經營提供堅強保障。

金泰氯堿神木電石將繼續(xù)以管理“鐵三角”為指導,在鞏固現(xiàn)有成果的基礎上瞄準更高的目標,繼續(xù)深挖裝置潛能,強化生產過程管控,降低生產成本,努力促進企業(yè)增產增效,為做強做優(yōu)做大陜投集團化工板塊不斷貢獻電石力量。



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