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金泰氯堿儲運(yùn)分廠:降本增效強(qiáng)根基 過程管控勇?lián)?dāng)时间:2025-04-28 作者:姬磊磊【原创】 阅读 今年以來,金泰氯堿儲運(yùn)分廠主動作為,通過強(qiáng)化工藝過程管控,嚴(yán)格將32%堿、電石消耗控制在指標(biāo)范圍內(nèi),進(jìn)一步拓展降本增效途徑。 聚焦降本增效,嚴(yán)抓節(jié)流之源。“要緊扣‘過緊日子’之弦,深入思考如何做好內(nèi)部降本增效工作”是儲運(yùn)分廠每個員工的重點(diǎn)工作。分廠內(nèi)部經(jīng)過多次研討、論證,提煉出18項(xiàng)降本增效措施,研究制定分廠節(jié)能降耗工作方案,將指標(biāo)細(xì)化落實(shí)到責(zé)任人。同時將各類消耗、管控成效納入班組月度考核評比內(nèi)容,并與班組各類選樹評先掛鉤,形成長效成本管理機(jī)制,讓優(yōu)勝班組看得到、摸得著,營造了各班組追趕先進(jìn)的良好氛圍。 緊盯數(shù)據(jù)變化,嚴(yán)格流程管控。4月上旬,由于外購電石硫磷含量變大,導(dǎo)致32%堿消耗明顯上升。分廠立即采取管控措施,通過調(diào)整中和塔換堿量,巡檢人員每4小時對乙炔外管PH值檢測,質(zhì)檢人員對中和塔換堿前后指標(biāo)跟蹤分析等精細(xì)管控,4月中旬32%堿消耗控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。從數(shù)據(jù)到現(xiàn)場,以班班有統(tǒng)計、日日有分析,高效及時為優(yōu)化生產(chǎn)組織提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。 攻關(guān)電石單耗,嚴(yán)把過程消耗。電石消耗作為公司降本增效的重點(diǎn)工作,分廠高度重視、靈活調(diào)度:首先積極與采供部對接,控制好每日電石到車數(shù)量,嚴(yán)格控制廠外電石車輛不超過60車;其次根據(jù)每日生產(chǎn)負(fù)荷及料倉料位確定每日卸車數(shù)量,制定各班破碎時間及破碎任務(wù)量,實(shí)現(xiàn)夜班及時清庫,并在破碎完畢后及時清理機(jī)口周邊及卸車通道、墻邊區(qū)域的散落電石;最后將一、二線8臺發(fā)生器排渣頻次由2h/次調(diào)整為4h/次,同時將發(fā)生器溫度控制在83℃-88℃,減少渣漿中乙炔氣的溶解量。通過打出一套針對電石消耗的“組合拳”,減少電石風(fēng)化量,降低乙炔氣損失。截止4月中旬,實(shí)物電石單耗為1.35t/t,較公司管控指標(biāo)節(jié)約費(fèi)用約240萬元。 下一步,金泰氯堿儲運(yùn)分廠將繼續(xù)以降本增效為重要抓手,持續(xù)深化管理創(chuàng)新和過程管控,為公司扭虧為盈貢獻(xiàn)更大力量。 |